新宇化工焦?fàn)t出焦、煙囪冒黑煙的整改進(jìn)展情況
博威新宇化工有限公司從2012年新焦?fàn)t投產(chǎn)以來,由于焦?fàn)t設(shè)計缺陷和2014年市場不景氣等原因,造成從2015年5月開始焦?fàn)t機側(cè)的高鋁磚產(chǎn)生碎裂垮塌的情況,磚垮塌后堵塞加熱火嘴,引起爐體串漏嚴(yán)重,導(dǎo)致焦碳加熱溫度不夠和焦?fàn)t煙囪冒黑煙現(xiàn)象的問題。
自2015年6月開始,由于焦?fàn)t出現(xiàn)串漏的情況特殊,全國這種型號的焦?fàn)t都出現(xiàn)這種情況,并且沒有成熟的處理辦法。我公司多次派人對山東、山西、河南等不同區(qū)域同型號的焦化廠進(jìn)行考察,并咨詢相關(guān)設(shè)計院的焦?fàn)t專家,經(jīng)過多方面的情況總結(jié),最終決定用氮化硅磚對垮塌的爐墻進(jìn)行更換。
確定方案后,2015年10月開始聯(lián)系專業(yè)廠家生產(chǎn)補爐所需的氮化硅磚,2015年12月投入210萬元左右對3孔爐墻垮塌嚴(yán)重的爐號進(jìn)行了更換,2016年元月底完成3孔的更換工作;更換完成后試運行了一個月,但由于氮化硅磚和普通硅磚材質(zhì)不同,接頭處不能完全融合,多次擠壓后產(chǎn)生新的裂縫,最終還是不能完全解決焦?fàn)t串漏和煙囪冒黑煙的問題。
這種方案否定后,又聯(lián)系多家補爐的專業(yè)公司,經(jīng)多方面討論和借鑒其他爐型修補的成功經(jīng)驗,最終決定用現(xiàn)在使用的高耐火度普通硅磚更換的方法。2016年3月開始對計劃實施補爐磚的清理、制圖、招標(biāo)、購買工作,2016年7月到場5孔補爐磚,并開始更換,8月完成5孔的更換工作,試用一個月后,完全達(dá)到補爐預(yù)期效果,決定采用此種方法進(jìn)行持續(xù)維修。
8月補好5孔后,焦?fàn)t出焦和煙囪冒黑煙問題得到了控制,但由于外部電網(wǎng)的問題,8月份兩次長時間停電,造成焦?fàn)t墻大面積垮塌,按照以前補爐方法,對焦?fàn)t垮塌的爐號進(jìn)行了清理,確定垮塌較嚴(yán)重的有26孔,一般串漏情況的有40孔;
2016年9月完成磚的采購計劃,預(yù)計2016年12月底到場,但由于高耐火度磚在制作過程中出現(xiàn)了裂紋造成重新制作、交貨期延遲到2017年2月中旬到場,恰逢春節(jié)期間交通運輸問題,磚一直推遲到2月底才到場,原計劃3月底完成26孔較嚴(yán)重爐號的維修工作,由于磚回廠進(jìn)度和換磚工作環(huán)境惡劣的原因(焦?fàn)t爐體內(nèi)的溫度達(dá)到80度以上,補爐人員在爐體內(nèi)只能連續(xù)工作5~10分鐘,補爐工作進(jìn)展較緩慢),到7月15日才完成了26孔磚的更換工作,共計投資932萬元,完成34孔(氮化硅磚更換3孔)孔垮塌嚴(yán)重爐號的修補工作,基本解決了出焦冒和煙囪冒黑煙的問題;
串漏稍微輕一點的40孔,計劃采用局部換磚和維修噴補的方法處理,到7月31日已完成了6孔磚的更換和串漏縫隙的噴補工作,由于持續(xù)的高溫天氣,維修人員不能進(jìn)入碳化室內(nèi)換磚,剩余的34孔根據(jù)天氣溫度的情況,近段時間將采取噴補的方式進(jìn)行串漏縫隙的處理;預(yù)計今年年底全部完成焦?fàn)t串漏換磚的工作,工作完成后將對焦?fàn)t區(qū)域的無組織排放起到根治的作用。
由于焦?fàn)t其它爐號有出現(xiàn)類似狀況的趨勢,為了根本解決焦?fàn)t和煙囪冒黑煙的問題,我公司決定持續(xù)對焦?fàn)t出現(xiàn)串漏和垮塌的爐號進(jìn)行維修和換磚處理,現(xiàn)在我公司有四組人員對焦?fàn)t爐體進(jìn)行維修,其中聘請專業(yè)補爐公司20多個人員分兩組對有出現(xiàn)串漏的爐號繼續(xù)更換磚,公司自己組織10多個職工分成兩組對串漏較小爐號進(jìn)行抹補耐火泥料修復(fù),從而保證了焦?fàn)t出焦和煙囪冒黑煙的受控。
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